两天下来,朱棣除了上课就是在工厂。

    在这两天里,朱棣不仅完成车床的一些低转速情况下的设计验证。检查运转过程中有没有上面问题。

    顺便把一些出现小问题都解决。

    ……

    今天下午是最后的,也是最重要的验证。

    那就是实际加工测试。

    目前装上去的电机是一千瓦,加工不了金属,而大多数的木工车床的功率都在一千瓦左右。所以说用来加工木质材料是最合适不过。

    看着已经装夹好的加工材料、刀具这些都已经准备就绪,朱棣接通电源,选择合适的加工转速、走刀量、吃刀量。

    由于车床的零件材料都是木质,所以朱棣在设置走刀量、吃刀量都很小,避免木制车床的一些零部件受力太大,出现事故。

    按照机床的操作流程,整个一套下来后,朱棣从卡盘上取下加工件。

    由于加工的是木质件,加工的各方面参数设置也比较小,朱棣也没有打开冷却液,摸着还有些发烫的圆柱。

    朱棣迫不及待地取来了卡尺,测量了一下。

    进过几次车床的粗车和精车,最后测量的数据让朱棣放下了心。

    对于这个零件,朱棣的设计加工尺寸是30mm,加工后从测量出来的尺寸是29.7mm,

    这个结果朱棣非常满意,0.3mm的误差,已经很优秀了。

    别看后世,随便一个车床,加工出来一个30mm直径的圆柱,加工出来后,一般误差都在25~39μm左右,也就是0.03mm左右,相当于IT7~IT8左右的公差等级。

    在国际公差等级表中,一共规定有二十个等级,其中数字越小,代表的加工精度要求越严格,精度越高。

    在后世,一般的机械,使用的绝大多数零件的公差等级就是IT7、IT8这两个等级。

    朱棣现在的精度也就是它的十分之一左右,朱棣对于这个结果非常满意了,按照机械行业的公差等级来说,自己的车床能加工的公差等级,在IT17~IT18之间。

    而IT17、IT18就是最后两个等级。

    虽然是吊车尾的公差等级,但是目前这个等级,已经足够自己使用了。

    而且如果自己还想要进一步的提升精度,也不是没有办法。

    还可以使用磨床来进行加工,那样精度很容易就能进一步提高。

    精度这方面,在一开始的提升还是比较容易的。

    就像如果加工一个直径30mm的工件,如果将0.3mm的误差,精度提升到0.1mm,难度不大。但是如果要把0.03mm的误差,提升到0.01mm,这种难度相比之前,就大了不知多少倍。